自動(dòng)化永磁除鐵設(shè)備工作過(guò)程∶
初始狀態(tài)中,升降臺(tái)位置于較高的位置,刮除件處在閉合的狀態(tài),掃料板位于平移組件的較前端;當(dāng)漿料流入到了漿料桶里時(shí),按開啟按鈕,液壓缸活塞桿便拉動(dòng)著升降臺(tái)下降,磁棒穿過(guò)刮孔隨升降臺(tái)下落到漿料桶中并且停留了一段時(shí)間再開始吸附漿料里的鐵屑,吸附的時(shí)間結(jié)束,氣缸的活塞桿推動(dòng)著連桿機(jī)構(gòu)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),繼而帶動(dòng)刮除件逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°使其達(dá)到開合狀態(tài),此時(shí)液壓缸活塞桿推動(dòng)升降臺(tái)上升,磁棒在升降臺(tái)的帶動(dòng)下通過(guò)各刮除件之間的縫隙向上運(yùn)動(dòng),當(dāng)升降臺(tái)接觸到導(dǎo)向板的支架時(shí),升降臺(tái)帶動(dòng)導(dǎo)向板一同上升,該導(dǎo)向板約束著磁棒防范抖動(dòng)傾斜,當(dāng)升降臺(tái)升到較高位置時(shí)液壓缸停止,同時(shí)氣缸的活塞桿拉動(dòng)連桿機(jī)構(gòu),從而帶動(dòng)刮除件順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90°使其處于閉合狀態(tài),這時(shí)液壓缸活塞桿進(jìn)行拉動(dòng)升降臺(tái)下落,磁棒穿過(guò)刮孔下降,刮板將吸附在磁棒上的鐵屑刮落到刮除件上,當(dāng)磁棒整體穿過(guò)刮孔并降到較低位時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)掃料板向后水平移動(dòng),掃料板掃除掉落在刮板組件上的鐵屑,并終移動(dòng)到末后端使鐵屑經(jīng)過(guò)排料口處排出,這時(shí)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行反轉(zhuǎn)帶動(dòng)著掃料板向前水平移動(dòng)到復(fù)位端,液壓缸活塞桿推動(dòng)升降臺(tái)向上運(yùn)動(dòng)到較高位置,此時(shí)整個(gè)除鐵過(guò)程結(jié)束;如此循環(huán)往復(fù)實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)除鐵。
除鐵設(shè)備的使用:
1.檢查并確認(rèn)過(guò)濾器中已裝入正確的過(guò)濾介質(zhì),且每個(gè)連接對(duì)象均已安全連接。
2.將壓力控制開關(guān)手柄轉(zhuǎn)到“反洗”位置(為防止損壞開關(guān)密封圈,轉(zhuǎn)動(dòng)前按下手柄)。
3.按照泵的操作程序啟動(dòng)水泵(保障吸入管和回流管通暢),并提前向過(guò)濾器注水。觀察污水,待污水變清后停泵“反洗”的作用是排出過(guò)濾介質(zhì)中的整體雜質(zhì)和細(xì)顆粒。
除鐵器原結(jié)構(gòu)存在的問題:
某公司在旋振篩入料口配有高斯磁棒管道除鐵器,達(dá)到了物料的清潔要求,保持了生產(chǎn)質(zhì)量。但在使用—段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)清理機(jī)的出料量變得很小,清理速度緩慢,影響工作效率。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)原除鐵器結(jié)構(gòu)為整體固定形式,高斯磁棒整體打孔裝在兩不銹鋼固定板上,兩固定板與圓形不銹鋼固定圈焊接,磁棒與固定板形成一個(gè)井字架,無(wú)法折卸。而磁棒的磁性很強(qiáng),粘附在磁棒上的鐵屑很難清理,清理機(jī)使用一段時(shí)間后,粘附在磁棒上的鐵屑已將入料口堵塞。
通過(guò)了解得知,在每次旋振篩清理任務(wù)完成后,要求操作人員清理除鐵器的工作沒有很好執(zhí)行,主要原因是管道除鐵器的結(jié)構(gòu)不便清理,要人工一點(diǎn)一點(diǎn)地從除鐵器上清理掉鐵屑,且一不小心清理出的鐵屑又粘到磁棒上,清理—次除鐵器上粘附的鐵屑耗時(shí)1小時(shí),操作人員為走效率,多半時(shí)間沒對(duì)除鐵器認(rèn)直清理,經(jīng)過(guò)使用一段時(shí)間后,粘附在除鐵器上的鐵屑嚴(yán)重影響物料過(guò)流量,或者會(huì)堵塞旋振篩入料口通道。